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工业生产安全事故调查报告

2024年5月16日,位于某工业园区的精诚金属加工厂发生一起严重的工伤事故,造成一名工人重伤。事故发生后,园区安全管理部门立即成立调查组,对事故原因、责任认定及整改措施展开全面调查。

事故经过

据调查,伤者为该厂冲压车间的操作工李某,事发时正在操作一台型号为J23-160的冲床。该冲床用于金属板材的冲孔作业。根据现场其他工人的描述,李某在操作过程中,疑似因操作不慎或设备故障,导致右手被冲床压伤。事发后,工友立即关闭设备并拨打急救电话。李某被紧急送往附近医院救治,经诊断,其右手多处骨折,软组织严重挫伤,构成重伤。

原因分析

调查组对事故现场进行了详细勘察,并查阅了相关设备维护记录和操作规程。初步分析认为,事故原因主要有以下几点:

1. 操作不当: 李某在操作过程中可能存在注意力不集中、违反操作规程等行为,未能及时发现潜在危险。

2. 设备维护不足: 冲床的安全防护装置可能存在老化、失灵等问题,未能有效防止事故发生。经查阅设备维护记录,发现该冲床的维护保养记录不完整,可能存在维护不到位的情况。

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3. 安全培训缺失: 对李某的安全培训可能不够充分,使其安全意识薄弱,对冲床操作的风险认知不足。通过查阅培训记录,发现李某虽然接受过岗前培训,但缺乏针对J23-160型冲床的专项培训。

4. 应急预案不足: 现场应急预案不够完善,事故发生后,工友的反应虽迅速,但缺乏明确的应急处理流程指导,可能延误了最佳救援时间。

责任认定

根据以上原因分析,调查组初步认定,精诚金属加工厂对本次事故负有主要责任。具体责任认定如下:

精诚金属加工厂:未严格落实安全生产主体责任,对员工安全培训不到位,设备维护保养不足,应急预案不完善,对事故的发生负有主要责任。

车间管理人员:对车间的安全生产监管不到位,未及时发现并纠正员工的不规范操作行为,对事故的发生负有管理责任。

操作工李某:在操作过程中存在不规范行为,对自身安全未尽到足够注意义务,对事故的发生负有一定责任。

整改措施

为防止类似事故再次发生,调查组提出以下整改措施建议:

1. 加强安全培训: 对全体员工进行全面的安全生产培训,特别是针对冲压设备的操作规程、风险识别和应急处理等内容进行重点培训,确保每位员工都具备必要的安全知识和技能。

2. 完善设备维护: 建立健全设备维护保养制度,定期对冲床等设备进行全面检查和维护,及时更换老化、失效的安全防护装置,确保设备处于良好运行状态。尤其是完善J23-160型冲床的维护记录。

3. 强化安全监管: 加强车间安全巡查,及时发现并纠正员工的不规范操作行为,对违反安全规定的行为进行严肃处理。

4. 健全应急预案: 完善应急预案,明确事故发生后的应急处理流程,定期组织应急演练,提高员工的应急处置能力。

5. 强化责任落实: 进一步明确各级管理人员的安全生产责任,建立健全安全生产责任追究制度,对因失职、渎职导致事故发生的,要依法依规进行严肃处理。

调查组将督促精诚金属加工厂认真落实以上整改措施,并对整改情况进行跟踪检查,确保安全生产落到实处。